长丝部生产二车间POY使用的干燥切片,储存在一个容量只有130公斤的罐中,而这些切片只能维持正常生产20分钟左右。如果热态输送系统发生故障,不能够及时向罐中供料,POY纺丝生产就会面临断料停车的危险,一旦停车损失将是巨大的。为了解决这个隐患,车间领导和技术骨干曾设计了多套方案,最后本着少花钱多办事的原则选择了投资最少的方案——利用闲置的POY湿料仓作为第二储料罐来增加存料量。 经过充分的准备,8月9日车间利用POY停车检修的机会,由机电队在维修组电焊工的协助下,对该设备进行了技改。此项技改工作施工难度较大,因为湿料仓与储料罐相距较远,中间隔着干燥塔搅拌电机,无法把两罐直接相接。为了解决这一技术难题,车间技术人员经过多次测量和计算,最终定下将连接管道进行三次角度变换的方案,在保证有足够角度使切片靠自重顺畅流动的前提下,巧妙的将两罐连为一体。再一个就是要将热态输送系统送料管道改装到料仓上,由于该料仓在车间最高处,输送管道需要从HOY设备平台跨接到POY,跨度近九米,其中一条管道还要从车间顶棚横梁下通过,高度距二楼地面达十二米,施工难度可想而知。机电人员经过精心测量,确定距离和走向后,把管道用法兰对接连为一体,然后在两边接口处将管道凌空架起,由人系上安全带,上到车间顶棚横梁,把支架固定在上面,再将管道固定在支架上,最后两边对口准确对接,保证了管道一次安装成功。至11日全部改造完成后,经过调试,运行良好,达到了预期目标。在这三天改造中,机电人员既要保证其它车间设备正常运转,又要冒着高温酷暑完成改造。大家加班加点忘我的工作,有的站在高空中连接管道,有的搬运钢管……汗水浸透了衣服,流进了眼里,但没有一个叫苦叫累的,当看到设备调试成功后大家脸上都露出了满意的笑容。这次改造又一次体现了我们机电工过硬的身体素质和技术水平,为设备安全运行又立新功。 |